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遼陽石化20萬噸/年乙烯裝置裂解氣壓縮機(jī)高壓缸機(jī)械密封失效原因分析

發(fā)表時間: 2023-05-10 16:50:11

作者: 吳偉等(乙烯工業(yè) 遼陽石化)

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關(guān)鍵詞 | 裂解氣壓縮機(jī)  高壓氣缸  機(jī)械密封失效

導(dǎo) 讀:中國石油天然氣股份有限公司遼陽石化分公司200kt/a乙烯裝置裂解氣壓縮機(jī)(C201)為1992年裝置技術(shù)改造時引進(jìn)的德國Demag公司成套壓縮機(jī)組,型號為10MH4B+10MH6B,2007年裝置擴(kuò)能改造時更換新比隆公司SAC1-4型超高壓蒸汽透平。壓縮機(jī)為雙缸四段十級離心式,壓縮機(jī)軸封為單端面機(jī)械密封,博格曼制造,2016年大修更換新密封,壓縮機(jī)設(shè)計參數(shù)見表1。

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問題描述:

2017年4月2日,操作人員巡檢時發(fā)現(xiàn)裂解氣壓縮機(jī)潤滑油箱液位持續(xù)下降,潤滑油損耗明顯增多,每班需補(bǔ)2~3桶潤滑油,故對系統(tǒng)開展全面排查,查找潤滑油損耗嚴(yán)重的原因。

檢查潤滑油系統(tǒng)的設(shè)備、法蘭等處未發(fā)現(xiàn)漏油痕跡,排除系統(tǒng)外漏的影響;檢查油冷卻器導(dǎo)淋處也未發(fā)現(xiàn)潤滑油痕跡,排除油冷卻器故障;檢查高壓缸油氣分離器氣相線低點排放發(fā)現(xiàn)潤滑油油污,且高壓缸四段密封油回油氣分離器管線發(fā)熱,由此推斷壓縮機(jī)高壓缸四段機(jī)械密封可能失效。為此對機(jī)組進(jìn)行計劃停機(jī)更換機(jī)械密封。

檢修概況:

01 機(jī)械密封原理

C201高壓缸(10MH6B)軸端密封為單端面機(jī)械密封,動靜環(huán)材質(zhì)為碳化硅。從裂解氣干燥器出口引入一股干燥氣體至機(jī)體密封腔,作為裂解氣與密封油之間的屏障氣。密封油在差壓控制閥作用下以高于屏障氣0.5MPa的壓力注入密封腔,在機(jī)械密封動靜環(huán)密封面形成一層完整的吸附油膜,防止大量裂解氣泄漏,密封油對機(jī)械密封起到潤滑和沖洗冷卻的作用。機(jī)械密封外側(cè)為浮環(huán),大部分密封油經(jīng)浮環(huán)和軸套間隙流向軸承箱,同軸承潤滑油一起返回油箱。少量密封油經(jīng)密封端面和屏障氣一起返回油氣分離器,泄漏的密封油返回污油箱,污油箱內(nèi)密封油經(jīng)分析化驗合格后可返回潤滑油箱。如果密封存在少量泄漏,不會導(dǎo)致潤滑油大幅減少。氣相則由頂部排火炬。


02 機(jī)械密封檢修情況

因C201潤滑油消耗過快,2017年4月4日14:21停機(jī),對其高壓缸四段密封解體檢修。經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)四段密封端面磨損,靜環(huán)卡澀,密封端面間有碳化物(見圖1),為此更換新密封。

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6日4:00機(jī)械密封更換完畢后,啟動潤滑油泵,并投用高、低壓缸密封油,液位未見下降,機(jī)械密封性能良好,12:21壓縮機(jī)系統(tǒng)恢復(fù)正常。

機(jī)械密封失效原因排查:

在排除潤滑油系統(tǒng)外漏、油冷卻器故障、油氣分離器設(shè)備故障等影響因素后,技術(shù)人員從設(shè)備和工藝角度對高壓缸機(jī)械密封失效原因進(jìn)行了深入排查。

01設(shè)備制造和檢修質(zhì)量

造成機(jī)械密封失效的最常見原因是設(shè)備制造和檢修質(zhì)量,其主要取決于檢修安裝精度和配件質(zhì)量。機(jī)組原設(shè)計軸封即為機(jī)械密封,隨機(jī)附帶4套,運行20多年從未出現(xiàn)過大量泄漏事件。大修期間新更換的密封是經(jīng)過修復(fù)且試驗驗證,各項指標(biāo)均合格。安裝時,經(jīng)密封廠家確認(rèn),轉(zhuǎn)子位置和密封壓縮量均符合要求,且該密封投用后穩(wěn)定運行已超過6個月,因此可排除密封制造和檢修的質(zhì)量原因。

02工藝因素

造成機(jī)械密封磨損失效的主要工藝因素有工藝操作穩(wěn)定性和生產(chǎn)過程中的波動。

工藝操作穩(wěn)定性是壓縮機(jī)機(jī)組穩(wěn)定運行的前提。管理上主要是通過MES系統(tǒng)平穩(wěn)率管理模塊進(jìn)行實時監(jiān)控。當(dāng)發(fā)現(xiàn)透平及壓縮機(jī)各項工藝參數(shù)超出平穩(wěn)率控制范圍時,應(yīng)及時調(diào)整參數(shù),特別是容易引起機(jī)組振動的高壓蒸汽、吸入流量、抽汽流量等參數(shù)的穩(wěn)定。確保密封油與屏障氣壓力差在規(guī)定范圍內(nèi)(0.5MPa),若壓力差過低,甚至低于屏障氣壓力,密封面易發(fā)生干磨,產(chǎn)生大量熱量,短時間就會燒壞機(jī)械密封。當(dāng)機(jī)械密封出現(xiàn)大量泄漏時,回油來不及冷卻,造成高壓缸密封油回油氣分離器管線發(fā)熱,使部分密封油隨油氣分離器氣相排放線帶出,多余的進(jìn)入壓縮機(jī)。車間沒有頻繁調(diào)整密封油和屏障氣等生產(chǎn)參數(shù),設(shè)備長時間平穩(wěn)運轉(zhuǎn),因此排除工藝操作不穩(wěn)定的影響因素。

另一個重要影響因素是生產(chǎn)異常波動。當(dāng)裝置生產(chǎn)出現(xiàn)波動時,通常伴隨著壓縮機(jī)負(fù)荷的急劇變化,高壓蒸汽管網(wǎng)壓力下降會造成壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速下降,引起喘振,甚至緊急停機(jī);而裂解氣流量波動同樣會引起壓縮機(jī)的防喘振閥的劇烈波動。這種情況下轉(zhuǎn)子受力大幅波動,軸振動、軸位移變化較大,破壞了密封動靜環(huán)間穩(wěn)定的潤滑液膜,密封面溫度過高,使液膜汽化,導(dǎo)致密封異常磨損,造成機(jī)械密封出現(xiàn)大量泄漏。

該機(jī)械密封原設(shè)計有密封回油管路,密封油進(jìn)入密封腔后,從回油管路和外側(cè)浮環(huán)間隙返回油箱。但對照現(xiàn)場布置,回油管路已封死,密封油僅通過浮環(huán)間隙回流,從而導(dǎo)致密封油量大幅減少,密封運行中產(chǎn)生的熱量無法及時導(dǎo)出,使密封腔溫度過高,潤滑油碳化,并在動靜環(huán)處積聚。運行中,可能有碳化物掉落進(jìn)入密封面間,造成磨損。由于靜環(huán)與靜環(huán)座間間隙較小,當(dāng)機(jī)組穩(wěn)定運行時,靜環(huán)幾乎不會沿軸向移動,長此以往,碳化物可能造成靜環(huán)卡澀。一旦因生產(chǎn)波動,軸位移變化或密封磨損,彈性元件不能及時補(bǔ)償,便會造成機(jī)械密封出現(xiàn)大量泄漏。

分析近期生產(chǎn)波動情況,發(fā)現(xiàn)2017年4月1日起,輕烴輸送泵(P108A/B)出現(xiàn)3次波動,其中前兩次造成輕烴泵電流過載跳閘停運,并造成裂解爐F103、F110進(jìn)料中斷,裝置負(fù)荷由100%急速降至60%,裂解氣流量劇烈變化,通過查看歷史趨勢發(fā)現(xiàn),高壓蒸汽壓力和裂解氣壓縮機(jī)防喘振閥閥位變化劇烈。通過脫水檢查確認(rèn)輕烴儲罐(R108A/B)帶水嚴(yán)重,查詢交接班日記和DCS記錄,最終確定芳烴廠碳五帶水導(dǎo)致,這是造成機(jī)械密封失效的根源。

原因剖析:

通過系統(tǒng)排查,判斷造成機(jī)械密封失效的直接原因是裝置負(fù)荷頻繁劇烈波動引起壓縮機(jī)喘振,對密封面產(chǎn)生不可逆轉(zhuǎn)的損傷,導(dǎo)致機(jī)械密封失效。

根本原因是輕烴原料帶水,造成介質(zhì)比重增大,電機(jī)過載,出口壓力升高,輕烴流量顯示值瞬間增大,電機(jī)跳閘后造成裂解爐輕烴進(jìn)料壓力和流量劇烈波動,相應(yīng)裂解爐爐出口溫度也波動,裂解氣流量劇烈變化,裂解氣壓縮機(jī)防喘振閥相應(yīng)劇烈波動,從而導(dǎo)致密封失效。

管理原因是儲罐運行方式不科學(xué),沉降靜置時間不足,自動脫水設(shè)施無法正常投用,人工脫水頻次低,無法保證脫水的及時性和有效性,脫水管理缺乏有效監(jiān)管。

改進(jìn)措施:

1. 嚴(yán)格儲罐脫水管理工作??茖W(xué)合理安排儲罐運行方式,避免活罐收付操作,增加付料儲罐靜止沉降時間,確保封罐后沉降時間不低于4h,使收料儲罐物料中的水分充分沉降,為脫水操作創(chuàng)造必要條件。加強(qiáng)脫水過程中的監(jiān)督與考核,確保脫水效果滿足裂解裝置進(jìn)料水含量指標(biāo)要求,避免類似事件的發(fā)生。

2. 探討投用自動脫水系統(tǒng)的可行性,改善脫水效果。采用自動脫水方式比人工脫水操作方式更加安全可靠,自動脫水效果也好于人工脫水效果,應(yīng)盡快恢復(fù)停用的自動脫水設(shè)施。自動脫水設(shè)施出現(xiàn)故障應(yīng)及時維修處理,無法維修的應(yīng)及時申請更換脫水設(shè)施滿足現(xiàn)場自動脫水要求。在不具備自動脫水條件的情況下,必須執(zhí)行科學(xué)的人工脫水方式。

3. 操作人員加強(qiáng)巡檢和檢查,關(guān)注壓縮機(jī)組潤滑油液位、密封油和密封氣壓力、壓差和密封泄漏情況,提高應(yīng)急處理能力,發(fā)生異常能夠準(zhǔn)確判斷原因。當(dāng)裝置負(fù)荷異常波動特別是負(fù)荷劇烈下降時,裂解爐崗位控制好裂解深度,壓縮崗位能夠及時調(diào)整防喘振閥,分離崗位及時調(diào)整冷箱返回量,避免因壓縮機(jī)吸入量不足或吸入組分過輕而發(fā)生喘振,進(jìn)而影響設(shè)備安全。

4. 增強(qiáng)“質(zhì)量是效益,質(zhì)量是企業(yè)生命”的質(zhì)量意識,提高質(zhì)量管控能力,從源頭上減少原料帶水的影響。

5. 建議對機(jī)組的密封進(jìn)行改造,更換為可靠度高的干氣密封,保證機(jī)組的長周期運行。

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