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乙烯裝置“三機”穩定運行與操作優化!

發表時間: 2021-08-20 10:29:35

作者: 石油化工設備維護與檢修網

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導 讀:“三機”是乙烯裝置運行中的關鍵設備,其“安穩長”運轉是保證乙烯裝置安穩長運行的先決條件,同時可有效減少裝置非計劃停車次數,減少損失,提高裝置經濟效益。

三機的管理經驗

1.機組現場巡檢及檢查


安排工藝、設備及運保單位人員(儀表和電器),每天對三機巡檢1次。現場對三機運行情況進行檢查。檢查過程中,對重要參數進行記錄,發現異常數據后,及時進行分析,查找原因并制定措施,對三機進行調整,保證三機在正常工況下運行。


2.機組附屬設備進行定期檢查

為有效防止因附屬設備故障,導致三機發生停車事故,對附屬設備進行定期檢查,有效減少附屬設備故障發生,檢查內容如下。


3.利用關鍵機組在線狀態監測系統進行狀態

分析網絡化在線狀態監測與診斷系統,可對大型關鍵機組進行連續監測,加上系統的靈敏監測技術和黑匣子功能,任何異常數據都會第一時間保存下來。設備管理人員利用在線監測和故障診斷系統,及時監測機組運行狀態,發現故障及時跟蹤分析和診斷,對運行機組的異常劣化趨勢做到心中有數,實現機組現場和遠程監測診斷。


4.關鍵機組月度分析專題會

每月召開一次關鍵機組問題分析會,工藝和設備管理人員對每一臺壓縮機的運行情況進行總結,對存在的問題原因進行分析,并制定相應的應對措施,及時處理壓縮機運行中存在的問題。專題會可及時對壓縮機出現的問題進行處理,有效防止機組問題的惡化和擴大,保證壓縮機在較好的運行狀態下運行,確保壓縮機長周期安穩運行。


三機長周期運行中出現的問題及處理措施

1.裂解氣壓縮機/丙烯制冷壓縮機透平結垢


裂解氣壓縮機驅動透平(E-GT-201)運行狀況是判定裝置是否需要檢修的主要判據之一,一般運行3~4年,到末期的主要指標是一級蒸汽壓力。設計一級蒸汽壓力(表)初期為6.08MPa,末期為8.1MPa(設計最高壓力),正常運行中的壓縮機透平蒸汽壓力變化情況如下。

E-GT-201一級蒸汽壓力(表)初期為6.7MPa,丙烯制冷壓縮機透平(E-GT-501)一級蒸汽壓力(表)初期為6.5MPa。隨著裝置的運行,呈現出緩慢的上升趨勢。但近幾年2臺汽輪機的一級蒸汽壓力出現迅速升高的情況。

E-GT-201最高達8.3MPa,E-GT-501最高達8.8MPa,均已超過設計最大值,說明汽輪機結垢嚴重,壓縮機運行時間僅2年。


一級蒸汽壓力升高,給裝置的安全運行帶來風險,而且嚴重影響到裝置負荷。由于2臺汽輪機的蒸汽閥開度均已達到80%左右,故無法再通過提高蒸汽量來提高轉速。另外乙烯裝置的超高壓蒸汽用量也明顯升高,裝置能耗受到影響。

①透平結垢的危害

透平流通部分結垢后,不僅對汽輪機的性能有直接影響,而且嚴重威脅透平的安全運行。具體表現為:

1) 隔板壓差增大,由于級前壓力增加,使該級壓力降增加,隔板前后壓差增大,嚴重時隔板變形會使葉片和隔板發生摩擦。

2) 改變了葉型線,汽輪機的效率降低。

3) 通流面積減少,使蒸汽流量減小,機組效率下降,負荷降低,相對汽耗量增加。

4) 結垢發生在汽輪機中部各級時,前部各級的焓降減小,級的反動度增加,轉子軸向力增加;結垢還會使迷宮密封梳齒之間的空間被填滿,造成密封效果下降,泄漏量增加,轉子的軸向力亦增加。

5) 由于在葉輪上的結垢不均勻,會引起轉子不平衡,產生異常振動。

6) 通流部分因鹽溶液的作用引起腐蝕加大。

7) 葉片結垢后,離心力增加,圍帶內表面結垢和鹽分沉積,使圍帶離心力加大,易造成葉片和圍帶的損壞事故。

②原因分析

技術人員針對上述透平結垢現象進行了研究分析,對開工鍋爐和裂解爐汽包超高壓蒸汽(SS)分析數據進行檢查,未發現有異常情況。2臺開工鍋爐陸續檢修,檢修期間裝置蒸汽供給不足,由煉油部外購高壓蒸汽(HS),通過對此股蒸汽進行分析,發現存在鈉離子、二氧化硅超標問題。外購HS品質較差,通過用戶后變成蒸汽凝液,導致蒸汽凝液受到污染,造成鍋爐SS蒸汽品質降低,壓縮機透平葉輪結垢速率較快,最終導致透平結垢嚴重無法正常運行。

③處理措施

裝置有E-GT-201、E-GT-501同時在線清洗的經驗,決定對E-GT-201、E-GT-501實施在線清洗。在線清洗即通過降低進入E-GT-201、E-GT-501的蒸汽溫度,使蒸汽在做功時發生部分液化,在葉輪上形成微小的液滴,將透平上結成的鹽類污垢溶解,并隨著葉輪的轉動甩離葉輪,最終進入到透平復水中去,全過程僅需約12h。

2.裂解氣壓縮機油站脫氣槽溫度低


裂解氣壓縮機(E-GB-201)油站脫氣槽溫度,從75℃開始緩慢降低,3個月后降至55℃。


①油站脫氣槽溫度低的危害

脫氣槽溫度高低,對溶解在油中的氣體的脫除影響較大。溫度過低,脫氣不充分;溫度過高,會使油變質。

②原因分析

起初認為盤管低壓蒸汽(LS)加熱量不夠,工藝通過調整LS加熱量直至LS閥門全開,無明顯效果,溫度仍無法上升。對低壓凝液(LC)疏水器進行更換,疏水器旁路全開,溫度依然提不上來。專題會分析發現從油站脫氣槽溫度逐漸下降開始,E-GB-201中壓缸油氣分離器開始運行不正常,經常發生堵塞,導致回油困難。將油氣分離器切出,打開進行檢查,發現內部有焦粉存在,據此判斷E-GB-201中壓缸浮環密封效果變差,造成部分裂解氣串入密封油中,并夾帶少量焦粉。密封油中串入的裂解氣和焦粉,進入脫氣槽后在加熱盤管表面結焦,造成盤管換熱效果差,導致脫氣槽溫度提不上去。


③處理措施

打開脫氣槽進行檢查,由于是在線檢查,脫氣槽內充滿密封油,并且密封油也在不停的回到脫氣槽內,無法檢查LS加熱盤管表面是否結焦。用氣動隔膜泵將脫氣槽中密封油抽入油桶中,抽空后發現加熱盤管表面結焦嚴重。

3.裂解氣壓縮機透平表面冷凝器真空度低


①透平表面冷凝器真空度低的危害

真空度較低,會導致排汽壓力高,透平效率降低,尤其在提高壓縮機負荷時,透平輸出功率僅能達到一定值,無法滿足壓縮機要求,造成壓縮機轉速降低。透平低壓段做功下降后,為提高裝置負荷,只得通過提高抽汽量來提高高壓段的做功,透平超高壓蒸汽進汽量上升,蒸汽消耗量增加,裝置能耗上升。同時軸向推力加大,容易造成軸向移位偏大,推力軸瓦溫度高,末級葉片負荷重,嚴重時會使葉片超負荷,甚至有可能出現折斷的風險。如果負載突然失去,還會出現比超負荷更為嚴重的后果。


②原因分析

一般情況下,真空度下降有以下幾個原因:

1) 循環水量不足;

2) 冷卻水溫度高;

3) 噴射泵噴嘴堵塞或損壞,噴射泵冷凝器結垢;

4) 大氣安全閥水封或閥位不對;

5) 汽輪機密封損壞;

6) 系統泄漏。排汽方箱、表面冷凝器、膨脹節、抽汽器等處法蘭泄漏,密封蒸汽壓力調節閥失靈;

7) 表面冷凝器熱負荷大,超過其能力;

8) 表面冷凝器管程結垢或殼層結垢;

9) 表面冷凝器液面不準。 

針對E-GT-2201在單臺噴射泵運行情況下真空度過低的問題,對可能導致真空度低的原因進行檢查確認和一系列的嘗試,沒有發現問題。最后判斷引起真空度低的原因為復水負壓系統內有泄漏點。通過對膨脹節進行仔細查漏,最終查出膨脹節處有1條將近10cm的裂縫。泄漏的原因初步分析認為是在E-GT-2201抽氣量和轉速進行調整時,復水井真空度、排氣溫度產生一定的波動,造成膨脹節受到應力而導致。

③處理措施

對膨脹節上的裂縫進行消漏,采用“LOCTITE”德國漢高公司的一款“Metal Magic Steel”(金屬魔法棒),此材料形似橡皮泥,使用前用手捏成任意形狀,貼在金屬表面,數分鐘后與金屬粘連并變得如金屬一般堅硬。采取此措施消漏后,復水井真空度恢復正常。

三機優化控制之改善真空度:

三機隨著運行時間的增加,透平表面冷凝器的真空度逐漸降低,在夏季排汽壓力僅能維持-50kPa(設計值:-83kPa),排汽壓力越高,透平效率降低,尤其在提高壓縮機負荷時,透平輸出功率僅能達到一定值,無法滿足壓縮機要求,造成壓縮機轉速提不上去。 

對E-GT-201表面冷凝器進行第一次半肺切出清洗的嘗試,取得了成功并效果明顯。半肺器切出清洗,主要是通過降低裝置負荷,對循環水和蒸汽系統進行調整,將一組半肺器逐漸切出。在切出過程中透平表面冷凝器的真空度會逐漸下降,當一組半肺器切出后,表面冷凝器的真空度可以維持在一個容許的真空度下保持穩定運行,說明此組半肺器可以切出。借鑒此次成功的經驗,技術人員決定如果壓縮機透平表面冷凝器真空度較低,影響壓縮機運行效果,可在每年的2、3月份,在氣溫較低的情況下,輪流對三機表面冷凝器進行半肺清洗。

半肺清洗取得了明顯的效果,消除了E-GT-201表面冷凝器真空度較低和排汽溫度較高的制約裝置正常運行的瓶頸。

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